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向萬米深地“要”油氣——記科技進步特等獎萬米級特深井鉆井液技術

2026-02-10 10:21:29 中化新網

我國常規油氣資源日漸枯竭,豐富的深層超深層油氣成為增儲上產的主陣地。然而一深帶萬難,向地下鉆探,看不見摸不著,每前進一米,都是在探索未知。中國工程院院士、中國石油國家卓越工程師學院院長、油氣鉆完井技術國家工程研究中心主任孫金聲指出,萬米深地存在超高溫、超高壓及縫洞發育苛刻條件,鉆井過程遭遇井壁坍塌、惡性漏失、卡鉆甚至井噴等重大工程挑戰,已超出傳統技術能力的極限。

鉆井液是解決上述工程挑戰的關鍵。對此,孫金聲帶領團隊持續攻關,攻克了水基鉆井液超高溫降解與絮凝、油基鉆井液超高溫沉降、一次堵漏成功率低三大世界性技術難題,研發出萬米級特深井鉆井液技術,為超深特深層油氣高效勘探開發提供了關鍵技術。該技術于近日榮獲2025年度中國石油和化學工業聯合會科技進步特等獎。

水基鉆井液技術:攻克超高溫高鹽難關

萬米級特深井如同煉獄,井底溫度達到200℃以上,壓力達到140兆帕以上,再加上高鹽環境的侵蝕,對鉆井液的性能提出了極致考驗。現有抗超高溫高鹽水基鉆井液的聚合物處理劑,分子多為線性結構,在極端環境下易斷鏈或卷曲失效,無法滿足萬米深井安全高效的鉆探需求。

研究團隊聚焦這一痛點,在15年間進行數萬次實驗,終于摸清了鉆井液處理劑分子結構對極端環境的適配規律,并建立多種結構協同提高處理劑抗超高溫高鹽的分子結構設計方法。基于以上成果,團隊研發出超支化強吸附降濾失劑、有機—無機雜化微球封堵劑等5種關鍵處理劑,創新推出抗超高溫高鹽環保型水基鉆井液。最終,水基鉆井液在高鹽環境下的耐溫能力由200℃提升至240℃,長效穩定性由國外磺化鉆井液的3~5天延長至25~30天,核心處理劑用量由12~20種減少到3~5種,加量由20%以上降至10%以內,且無需進行無害化處理,綜合性能處于國際領先水平。

目前,該技術已在塔里木盆地實現規模化應用,其中8000米以上深井超100口,將井下復雜時效降低80%。在深地塔科1井長達345天的作業中,這套鉆井液性能穩定、易于調控,在處置井下復雜狀況時發揮關鍵作用,保障項目順利完鉆。

油基鉆井液技術:破解超高溫失效難題

油基鉆井液在萬米特深井的超高溫環境中,同樣面臨失效困境。團隊研究發現,長時間處于200℃以上的高溫中,鉆井液里的關鍵成分有機土改性劑易從黏土片層上脫附,乳化劑分子會發生水解,將導致鉆井液破乳、黏切力驟降、加重材料沉降,進而引發井壁垮塌、卡鉆等事故。

針對失效機理,團隊自主研發出兩款油基鉆井液新材料,提出抗超高溫乳化劑“多點吸附”原理,引入多元雜環結構,既提升了抗溫性能,又增強了穩定性;超高溫有機土通過建立化學共價鍵增強耐溫性,同時進行多碳鏈表面活性劑物理插層改性,提升膠體率和穩定性。基于自研材料,團隊打造出一套抗超高溫、高密度的油基鉆井液體系,抗溫性能提升至240℃,抗鹽水侵能力達45%,最高密度達2.6克/立方厘米,性能優于國外同類產品,解決了萬米深井超高溫下油基鉆井液處理劑失效、沉降風險高的重大難題。

該技術已應用于塔里木、四川、準噶爾等盆地的200余口井,將鉆井周期縮短50%以上,鉆井綜合成本降低30%以上。有力保障了深地川科1井順利鉆至10011米。

縫洞堵漏技術:打破世界級堵漏困局

萬米以深的大裂縫、大溶洞等惡性漏失,極易引發井壁垮塌、卡鉆等復雜狀況,甚至可能誘發井噴等重大安全事故。

團隊通過反復研究,探明了堵漏材料在縫洞漏層中的運移和駐留特征,發現在特定的溫度壓力下,自身有黏結力并能與漏失通道壁面黏結的材料,可顯著強化堵漏效果、提升堵漏成功率。循著這一技術思路,團隊創新研發出溫壓響應堵漏新材料。這種材料能精準適配萬米漏層的高溫高壓環境,進入漏層后,顆粒會自愈合黏結為高強度整體,與漏失通道壁面緊密粘黏,實現“流得進、停得住、填得滿、堵得牢”。該材料適用溫度范圍覆蓋50℃~240℃,不僅保證正向承壓大于20兆帕,更首次實現反向承壓大于20兆帕。

團隊還打造了自主率100%的井漏預測預警與防漏堵漏輔助決策專家系統,實現了實時井漏預測及漏層動態診斷功能,漏層預測準確率達83%,裂縫寬度診斷精度達92%,為現場防漏堵漏作業提供了精準有效的科學指導,推動了防漏堵漏技術從“經驗型”向“科學化、數字化”轉型升級。

該技術在塔里木、四川、準噶爾等盆地及海外哈法亞項目等推廣應用300余井次,一次堵漏成功率由不足30%提高至92%。值得一提的是,該技術成功解決了深地塔科1井的6次重大裂縫性惡性漏失、2次五連珠大溶洞惡性漏失,川科1井近萬米井深3次嚴重漏失難題,堵漏成功率100%,在國際上首次創造了大裂縫大溶洞原鉆具不起鉆堵漏的先例,創造了萬米井深縫洞型惡性漏失一次成功堵漏世界紀錄。該項技術為“兩深一非”油氣井漏失治理提供了新的可靠技術,大幅提升了鉆井安全、降低了因井漏產生的經濟損失。




責任編輯: 張磊

標簽:特深井鉆井液技術